摘要:揮發(fā)性有機(jī)物化合物(VOCs)是復(fù)合型大氣污染的重要前體物, 不僅對(duì)人體健康具有嚴(yán)重的直接危害,同時(shí)作為PM2.5的重要前體物和光化學(xué)煙霧的主要組成部分,對(duì)復(fù)合大氣污染的形成往往起著至關(guān)重要的作用,控制VOCs排放是減少灰霾和光化學(xué)煙霧的有效措施。本文分析了天津石化裝置VOCs無(wú)組織排放的來(lái)源和危害,介紹了天津石化高度重視VOCs治理,從認(rèn)識(shí)保障、組織保障、技術(shù)保障、建立起 VOCS無(wú)組織排放治理監(jiān)控體系幾個(gè)方面闡述VOCS 無(wú)組織排放治理對(duì)策,重點(diǎn)介紹了天津石化全面實(shí)施LDAR技術(shù)治理VOCs的進(jìn)展情況,提出進(jìn)一步推進(jìn)VOCs無(wú)組織排放監(jiān)測(cè)常態(tài)化管理,力爭(zhēng)2-3年時(shí)間,實(shí)現(xiàn)“無(wú)異味”工廠目標(biāo)。
(作者:張樹萍 李娜 天津石化裝備研究院)
VOCs是揮發(fā)性有機(jī)化合物(volatile organic compounds)的英文縮寫,是指在101.3kPa(20℃)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,任何沸點(diǎn)低于或等于260℃的有機(jī)化合物。煉化裝置在運(yùn)行過(guò)程中,其設(shè)備管閥件等密封部位經(jīng)常發(fā)生泄漏和揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)的逸散,這既導(dǎo)致污染環(huán)境,產(chǎn)生工廠異味,影響職工身體健康與企地社區(qū)和諧,又造成安全隱患和物料損失,影響企業(yè)安全運(yùn)行和生產(chǎn)效益。開展石化企業(yè)設(shè)備管閥件泄漏檢測(cè)與維修,消除泄漏隱患,控制VOCs無(wú)組織排放,對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和職工健康意義重大,對(duì)打造“高度負(fù)責(zé)任、高度受尊敬”企業(yè)這一目標(biāo),大力實(shí)施綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略,秉承“善待環(huán)境就是善待自己”、“綠色低碳, 減排增效”等核心環(huán)保理念具有積極的推動(dòng)作用。
1、天津石化裝置 VOCs的來(lái)源和危害
天津石化涉及VOCs無(wú)組織排放的裝置共有36套,裝置中的閥、泵、壓縮機(jī)、法蘭、接頭等設(shè)備與管閥件密封點(diǎn)數(shù)共有約40多萬(wàn)個(gè),由于松動(dòng)、變形、腐蝕、密封填料失靈等原因引起的泄漏幾乎不可避免,其排放部位隨機(jī),而且數(shù)量多且分散,重液管線上設(shè)備與管閥件的泄漏可視,而輕液和氣體管線上設(shè)備與管閥件的泄漏通常不可視,是VOCS的最大排放源,不僅造成環(huán)境污染、生產(chǎn)加工損失,也是產(chǎn)生惡臭的原因之一,甚至可能引起火災(zāi)、爆炸、中毒等事故。
2、 天津石化VOCS無(wú)組織排放治理對(duì)策
天津石化非常重視VOCs無(wú)組織排放治理,確定了總體目標(biāo),成立了組織機(jī)構(gòu),明確了各部門的任務(wù),制定了工作方案和流程,強(qiáng)化認(rèn)識(shí)保障、組織保障、機(jī)制保障和技術(shù)保障,分成三個(gè)階段進(jìn)行VOCs無(wú)組織排放的治理。
2.1 強(qiáng)化認(rèn)識(shí)保障和組織保障
自2010年開始,國(guó)家及地方政府針對(duì)無(wú)組織排放頒布了《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十
二五”規(guī)劃的通知》(納入監(jiān)管體系,要求各城市開展VOCs污染控制及監(jiān)測(cè)工作)、《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(重點(diǎn)行業(yè)實(shí)施VOCs治理,石化行業(yè)開展LDAR)等等若干法規(guī),特別針對(duì)石化行業(yè)給出了特殊的要求,天津石化高度重視VOCs治理工作,在VOCs有組織排放治理已經(jīng)取得了一定成效。對(duì)于VOCs無(wú)組織排放治理,認(rèn)真落實(shí)國(guó)家和總部的系列要求,作為公司的首要任務(wù)來(lái)抓,從2013年10月份率先籌劃開展試點(diǎn)工作。
2.2 強(qiáng)化技術(shù)保障,全面推行LDAR技術(shù)
加強(qiáng)管理,技術(shù)先行,只有采用先進(jìn)的專業(yè)技術(shù)和有效的管理辦法,只有按照標(biāo)準(zhǔn)化工作流程治理VOCS才有針對(duì)性和有效性。
2.2.1 建立天津石化LDAR標(biāo)準(zhǔn)化工作流程
LDAR是 Leak Detection And Repair(泄漏檢測(cè)和維修)的縮寫 ,主要是指對(duì)生產(chǎn)裝置的閥門、法蘭、機(jī)泵、壓縮機(jī)、開口閥、密閉系統(tǒng)排放口、人孔、排污溝等經(jīng)常存在物料泄漏的地方,使用專門的氣體檢測(cè)儀器進(jìn)行泄漏檢測(cè),篩查出發(fā)生泄漏的位置,確認(rèn)泄漏的設(shè)備,安排人員進(jìn)行維修和更換,通過(guò)修理降低無(wú)組織排放的一項(xiàng)工作。
國(guó)外早在20世紀(jì)70年代就開始探索減少VOCS無(wú)組織排放,經(jīng)歷了40多年的發(fā)展,已經(jīng)形成了較為成熟LDAR運(yùn)行體系。中石化積極引入LDAR理念,制定了《化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》等多個(gè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。 2014年天津石化與市環(huán)科院、市環(huán)評(píng)中心及青島安工院等單位合作,結(jié)合《中國(guó)石化LDAR操作管理指南》開展VOCs無(wú)組織排放治理的試點(diǎn)工作。由于是試點(diǎn)單位,起步早,可參考的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和事例少,所以在LDAR實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行了多方面的探索和實(shí)踐,摸索出適合于天津石化LDAR治理VOCS工作流程。
首先公司成立了LDAR小組,召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì),協(xié)調(diào)工藝員、設(shè)備員進(jìn)行基礎(chǔ)資料收集,工藝員根據(jù)VOCs的定義在PID圖上劃分了LDAR的管控范圍,對(duì)管控范圍內(nèi)的密封點(diǎn)進(jìn)行基礎(chǔ)信息建檔工作,過(guò)程中研究探討了采用適合的照相圖像方法進(jìn)行建檔,探索了編碼和掛牌的方法,采用目前國(guó)際上先進(jìn)紅外泄漏檢測(cè)儀和便攜式泄漏檢測(cè)儀進(jìn)行定性和定量檢測(cè),將設(shè)備管閥件VOCs排放清單錄入計(jì)算機(jī)EXCEL并導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù),對(duì)泄漏部位進(jìn)行了維修和復(fù)測(cè),評(píng)估了LDAR實(shí)施效果。
2.2.2 試點(diǎn)階段裝置完成情況
按照標(biāo)準(zhǔn)化流程,共完成7套裝置LDAR檢測(cè)工作,其中煉油板塊完成4套,化工板塊完成3套,共建立VOCs范圍內(nèi)密封點(diǎn)檔案128728點(diǎn),檢測(cè)發(fā)現(xiàn)1140點(diǎn)超標(biāo),泄漏率0.89%。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)緊固、加裝管帽、涂抹密封膠等手段,成功修復(fù)936點(diǎn),修復(fù)率82.11%,其中天津市首套試點(diǎn)3#常減壓裝置修復(fù)率為97%,減排率為76%,對(duì)部分裝置治理前后進(jìn)行了對(duì)比和能效計(jì)算,詳細(xì)情況見表1和表2。
2.3 建立起 VOCS無(wú)組織排放治理監(jiān)控體系
2015年3月份,天津石化啟動(dòng)了剩余29套裝置的LDAR工作并制定了時(shí)間和節(jié)點(diǎn)。首先啟動(dòng)的10套裝置LDAR工作,計(jì)劃5月底前全部完成泄漏檢測(cè)與修復(fù)工作;其余19套裝置于8月底完成建檔和檢測(cè)工作。
2.3.1 集中力量治理VOCs無(wú)組織排放
第二階段為全面開展階段,為了保障剩余裝置VOCs治理的順利開展,公司成立了LDAR工作小組,從各作業(yè)部及保運(yùn)單位選調(diào)70余人組成LDAR工作團(tuán)隊(duì),通過(guò)技術(shù)培訓(xùn),培養(yǎng)了一批業(yè)務(wù)骨干,集中力量完成現(xiàn)場(chǎng)建檔與檢測(cè)任務(wù)。同時(shí),各作業(yè)部“一把手”與 公司簽訂了責(zé)任書,公司全體職工參加了在線HSE關(guān)于LDAR治理VOCs專項(xiàng)答題,形成公司高度重視、全員參與治理VOCs無(wú)組織排放的良好局面。
2.3.2 建立起 VOCS無(wú)組織排放治理監(jiān)控體系
為L(zhǎng)DAR工作全面標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,在全面開展階段,LDAR小組編制了LDAR實(shí)施操作手冊(cè)、LDAR管理制度、LDAR口袋書等等,并把LDAR泄漏檢測(cè)與修復(fù)治理VOCs首次納入到公司的QHSE體系中。按照“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化,管理規(guī)范化”的原則,建立起LDAR質(zhì)量管理體系,形成具有天津石化特色的VOCs無(wú)組織排放監(jiān)控體系,并將LDAR工作與現(xiàn)場(chǎng)管理和設(shè)備保運(yùn)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)自主實(shí)施、自我管理的目標(biāo)。
另外,中國(guó)石化2014年開發(fā)了泄漏檢測(cè)管理平臺(tái),建立了LDAR模塊業(yè)務(wù)流程并將其納入中國(guó)石化環(huán)境保護(hù)信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了行業(yè)內(nèi)統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫(kù)管理和全過(guò)程管理。天津石化對(duì)此積極響應(yīng),率先建立起LDAR管理平臺(tái),把裝置泄漏檢測(cè)與修復(fù)過(guò)程信息全部倒入管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了裝置全過(guò)程控制管理,詳細(xì)情況見圖1。
2.3.3 第二階段10裝置完成情況
第二階段啟動(dòng)的10 套裝置,共完成建檔142562點(diǎn),檢測(cè)共完成142562點(diǎn),發(fā)現(xiàn)839個(gè)泄漏點(diǎn),泄漏率為0.59%,修復(fù)合格共546點(diǎn),修復(fù)率為65.08%,裝置治理前后進(jìn)行了對(duì)比和能效計(jì)算,具體情況見表3。
2.3.4 剩余裝置的進(jìn)度安排和完成情況
公司首批和第二批共17套裝置建檔、檢測(cè)全部完畢,正在整理資料歸檔,其中第二批10套裝置正在進(jìn)行泄漏量核算。剩余19套裝置建檔全部完畢,檢測(cè)正在進(jìn)行,進(jìn)度情況見表4。
2.4 實(shí)現(xiàn)常態(tài)化管理
天津石化在短時(shí)間內(nèi)逐步建立起具有自身特色的VOC無(wú)組織排放監(jiān)控體系,針對(duì)無(wú)組織排放,LDAR工作實(shí)施常態(tài)化管理,爭(zhēng)取利用2-3年時(shí)間,在天津市率先實(shí)現(xiàn)“無(wú)異味”工廠的目標(biāo)。同時(shí),將LDAR工作與現(xiàn)場(chǎng)管理和設(shè)備保運(yùn)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)自主實(shí)施、自我管理。通過(guò)常態(tài)化管理,逐步摸清設(shè)備管閥件密封泄漏特征和分布規(guī)律,研究開發(fā)設(shè)備管閥件密封,提高其可靠性,降低泄漏,借助裝置檢修或改造時(shí)機(jī)逐步將設(shè)備與管閥件升級(jí)為低滲漏等級(jí)。
3、結(jié)論
(1) 高度重視,強(qiáng)化認(rèn)識(shí)保障、組織保障和技術(shù)保障,使VOC無(wú)組織排放治理順利開展。
(2)采用LDAR泄漏檢測(cè)與修復(fù)技術(shù)治理VOC無(wú)組織排放,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。
(3)摸清無(wú)組織揮發(fā)性有機(jī)物排放情況,創(chuàng)建一套規(guī)范的VOCs泄漏檢測(cè)與維修管理流程,構(gòu)建起天津石化LDAR管理網(wǎng)絡(luò),使LDAR技術(shù)和管理逐步走向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、信息化、專業(yè)化軌道,為在2-3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)“無(wú)異味”工廠的目標(biāo)奠定了良好的基礎(chǔ)。
(4)VOCs的無(wú)組織排放得到有效治理,不僅減少原物料即產(chǎn)品的損失,提升工作及管理人員的作業(yè)環(huán)境安全,減少繳納VOC排放費(fèi)用,避免因違反相關(guān)規(guī)定而遭受處罰,提高企業(yè)形象,減少職業(yè)災(zāi)害與保護(hù)員工健康,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。
4、建議
對(duì)于目前天津公司VOCs的無(wú)組織排放治理以及LDAR技術(shù)在煉化裝置未來(lái)的應(yīng)用發(fā)展,有以下幾點(diǎn)建議:
(1) 進(jìn)一步加強(qiáng)天津石化VOCs的無(wú)組織排放治理,進(jìn)一步完善LDAR的質(zhì)量監(jiān)控體系,并對(duì)LDAR質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn),建立起考核機(jī)制,保障LDAR的實(shí)施效果;并評(píng)估其實(shí)施效果。
(2) 逐步摸清各類排放源對(duì)石油加工損失率的貢獻(xiàn),建立起優(yōu)先控制次序;根據(jù)實(shí)際情況制定VOCs檢測(cè)頻次,并在過(guò)程中逐步優(yōu)化檢測(cè)頻次。
(3) 建議檢測(cè)數(shù)據(jù)的采集、儲(chǔ)存、傳遞及數(shù)據(jù)管理全部電子化,一是保障數(shù)據(jù)可靠性,二是保障對(duì)外提供的數(shù)據(jù)合法化;同時(shí)建議對(duì)實(shí)施LDAR檢測(cè)人員進(jìn)行分批規(guī)范化培訓(xùn)。
(4) 摸索設(shè)備管閥件密封泄漏特征和分布規(guī)律,優(yōu)化閥門填料,升級(jí)設(shè)備管閥件密封,為2016年大修更換升級(jí)管閥件密封提供科學(xué)依據(jù);研究開發(fā)無(wú)泄漏密封并應(yīng)用于煉化裝置。
(5) 加強(qiáng)控制,從寬松到嚴(yán)格, 調(diào)整VOCs的無(wú)組織泄漏排放標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)頻次,具備條件時(shí),執(zhí)行更嚴(yán)格的泄漏標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)頻次和維修要求。
(6) 研究VOCs無(wú)組織排放監(jiān)測(cè)技術(shù),開發(fā)在線紅外監(jiān)測(cè)手段,及時(shí)發(fā)現(xiàn)泄漏,及時(shí)修復(fù);把紅外相機(jī)和便捷式檢測(cè)儀結(jié)合起來(lái),并根據(jù)裝置實(shí)際情況優(yōu)化檢測(cè)方案,提高檢測(cè)質(zhì)量和效率。
(7) 制定裝置重油的LDAR計(jì)劃,盡快啟動(dòng)實(shí)施。