一、電除塵器分布板破損的原因分析
某水泥廠5000t/h熟料生產(chǎn)線2010年5月投產(chǎn)。投產(chǎn)1個(gè)月后的一次停窯檢修發(fā)現(xiàn)窯尾電除塵器的第一層分布板(靠近進(jìn)氣口)正對(duì)風(fēng)管處法蘭脫落損壞。該除塵器采用的是雙室5電場(chǎng)設(shè)計(jì),兩室出現(xiàn)的問題基本相同,當(dāng)時(shí)用戶分析原因認(rèn)為是分布板的材質(zhì)問題所致。由于檢修時(shí)間倉(cāng)促,用戶僅將損壞的分布板清理后就投料點(diǎn)火了;結(jié)果設(shè)備重新投運(yùn)后電場(chǎng)的二次電壓和電流都很低.嚴(yán)重影響了除塵效率。
通過現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)考察發(fā)現(xiàn),分布板的破損部位都正對(duì)進(jìn)氣風(fēng)管。因此問題的癥結(jié)主要應(yīng)該在工藝設(shè)計(jì)方面,為此該公司對(duì)工藝管道布置進(jìn)行了分析。
根據(jù)設(shè)計(jì)院提供的設(shè)備參數(shù)和該窯尾電除塵器工藝管道布置圖1,將該工藝管道的有關(guān)數(shù)據(jù)列入表1,進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)如下問題:
(1)管道風(fēng)速較高(達(dá)22.8m/s),一般傾斜管道風(fēng)速建議12~16m/s,水平管道18~20m/s。
(2)彎頭的曲率半徑較小(3750mm),管道設(shè)計(jì)要求彎頭的曲率半徑是管徑的1.5~2倍,該項(xiàng)目最小取值應(yīng)該在4200mm。
(3)擴(kuò)散管角度過大,達(dá)65°。我們知道風(fēng)管的直徑必須與電除塵器進(jìn)口法蘭的面積相當(dāng),通常進(jìn)入除塵器法蘭的氣流速度≤15m/s(該項(xiàng)目15.08m/s);當(dāng)偏差較大時(shí)應(yīng)設(shè)計(jì)變徑管,且變徑管的張角不能太大,通常為30°~60°,否則會(huì)影響氣流均布,且還會(huì)沖壞氣體分布板,影響電除塵器的正常運(yùn)行。
從目前的工藝管道布置圖來看變徑管的擴(kuò)張角為65°,偏大,導(dǎo)致變徑管的長(zhǎng)度較短;當(dāng)氣流以較高的速度進(jìn)入變徑管后還沒來得及擴(kuò)散就進(jìn)入了除塵器內(nèi)部,最終導(dǎo)致分布板吹破。
(4)煙氣進(jìn)入除塵器之前沒有足夠長(zhǎng)的直段管道。根據(jù)魯奇技術(shù)要求煙道風(fēng)管在與電除塵器進(jìn)口法蘭連接時(shí)必須垂直,并且垂直段長(zhǎng)度應(yīng)不小于風(fēng)管直徑的3倍。當(dāng)受場(chǎng)地等原因無法做到時(shí),應(yīng)在風(fēng)管的彎頭內(nèi)增加導(dǎo)流板,以防止氣流斜向進(jìn)入除塵器。從圖1看,目前的工藝管道布置顯然是不滿足這一要求,且彎頭內(nèi)部也沒有設(shè)置導(dǎo)流板。
二、采取措施及其效果
(1)在電除塵器的進(jìn)氣口法蘭和第一層分布板之間設(shè)置導(dǎo)流板,將集中進(jìn)入除塵器內(nèi)部的氣體進(jìn)行分流,具體方案見圖2。
(2)為了解決管道風(fēng)速較高的問題,采取提高電除塵器的第一層分布板耐磨強(qiáng)度(如更換成耐磨材料如16Mn等)和增加分布板厚度的措施。
(3)在管道彎頭部分增加導(dǎo)流板,以改變氣流方向。但該項(xiàng)目管道內(nèi)有澆注料,無法施工,所以最終沒有增設(shè)導(dǎo)流板。
山東新澤儀器有限公司的煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),所有探頭、采樣系統(tǒng)部件都采用耐腐蝕材料,其中,探頭材質(zhì)為特種耐酸不銹鋼(316L) 、過濾器材質(zhì)為陶瓷、采樣伴熱管線為特別定制的Φ8聚四氟乙烯伴熱管。取樣探頭通過加熱器加熱到120℃~150℃,防止樣氣在經(jīng)過取樣探頭后,產(chǎn)生冷凝水。來自采樣探頭的樣氣經(jīng)高溫伴熱管線,通過三級(jí)過濾器除塵,經(jīng)過兩級(jí)冷凝系統(tǒng)除水后直接進(jìn)入分析儀內(nèi)測(cè)量。保證氣體測(cè)量的精準(zhǔn)性,設(shè)備的耐用性!