案例一
在停車檢修后的開車階段,某公司脫硫崗位的氧表顯示氧含量上升,且上升趨勢較為明顯,當(dāng)班操作工立即將這一不正常情況匯報(bào)。造氣工段在系統(tǒng)配置上為每四臺(tái)煤氣爐組成一獨(dú)立系統(tǒng),八臺(tái)煤氣爐組成一個(gè)完整的煤氣系統(tǒng)。在開車升溫階段,后工段需用的氣量較小,正常情況下用一臺(tái)煤氣爐就夠用了,有時(shí)氣量還有富余。但當(dāng)時(shí)當(dāng)班操作工準(zhǔn)備了熱備用爐,且兩小系統(tǒng)各用了一臺(tái)煤氣爐,就是說兩小系統(tǒng)中都有一臺(tái)煤氣爐在使用,兩臺(tái)煤氣爐輪換使用。問題就出在這里,兩爐輪換,就總有一臺(tái)煤氣爐要長時(shí)間地停運(yùn),停運(yùn)的爐子,爐溫會(huì)逐漸下降,而且在輪換投運(yùn)前沒有提升爐溫或者說沒有把爐溫提高到足夠安全的狀態(tài)下,低溫下投入系統(tǒng)的煤氣爐,所產(chǎn)氣體未能充分地燃燒,含氧過高的半水煤氣直接進(jìn)入氣柜。造氣系統(tǒng)氧含量上升、波動(dòng),造成整個(gè)系統(tǒng)的不穩(wěn)定,嚴(yán)重地威脅到安全生產(chǎn)。
此事得到車間的高度重視,車間工作人員進(jìn)行了嚴(yán)肅認(rèn)真地分析與總結(jié)。據(jù)此種現(xiàn)象,車間及時(shí)調(diào)整了有關(guān)開車階段的強(qiáng)制性規(guī)定。
第一,在開車階段,造氣車間要確定主爐,盡量用熟爐子,確保萬無一失。
第二,如果需要準(zhǔn)備熱備用爐,也需輔助使用,漸進(jìn)式的提升爐溫,視加量的情況逐漸地并上系統(tǒng)。
第三,打破習(xí)慣性的思維,長時(shí)間停運(yùn)的煤氣爐再投運(yùn)時(shí)必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。
第四,無論何種原因停運(yùn)的煤氣爐,在投運(yùn)并入系統(tǒng)前必須做人工分析,確定其氧含量是否與氧氣分析儀顯示的數(shù)值一致。
案例二
某公司,在開車加負(fù)荷過程中,造氣吹風(fēng)氣回收總管發(fā)生了爆炸。整個(gè)系統(tǒng)負(fù)荷較大,造氣工段使用了大部分的煤氣爐,當(dāng)時(shí)吹風(fēng)氣回收崗位還處于停車狀態(tài),造氣崗位處于準(zhǔn)備爐臺(tái),繼續(xù)加量的工作狀態(tài)。主控室里人員較多,有主操作、副操作、爐長、管理員、車間副主任等,就在這時(shí),發(fā)生了爆炸。大家分頭迅速檢查,發(fā)現(xiàn)吹風(fēng)氣回收總管被炸壞了。
此次事故造成了惡劣的影響。事后廠方進(jìn)行了嚴(yán)格認(rèn)真地分析,確定了事故的真正原因:系統(tǒng)回收閥在油壓作用下稍有抬高,煤氣與空氣同時(shí)漏入吹風(fēng)氣回收總管,達(dá)到了爆炸極限。造氣車間迅速對油壓系統(tǒng)做了改造,并在制度上重做規(guī)定:開車階段,工作人員不得聚集在主控室內(nèi),要各負(fù)其責(zé),對自己分管的范圍做到仔細(xì)巡查,加強(qiáng)對在用爐臺(tái)閥位檢測等工作。
案例三
在正常生產(chǎn)的過程中,某公司有較長的一段時(shí)間,系統(tǒng)氧含量在波動(dòng),反復(fù)跑高,忽高忽低。經(jīng)過對全系統(tǒng)的排查,最終確定問題出在造氣車間。公司落實(shí)由造氣車間迅速處理好此事,以消除系統(tǒng)的安全隱患。但由于這一次與以往氧含量跑高的情況太不相同,是一個(gè)常量跑高,還是一個(gè)隱性的,沒有特別突出的跡象,所以不好立即作出正確的判斷,為此,造氣車間專門成立了四個(gè)臨時(shí)工作小組。
第一,工藝組。確保各煤氣爐的工況正常,對各臺(tái)煤氣爐工藝指標(biāo)進(jìn)行校核與調(diào)整,在工藝上對各臺(tái)參數(shù)進(jìn)行全面的分析、對比,確保各爐平穩(wěn)、高產(chǎn)爐況穩(wěn)定。
第二,設(shè)備組。做好對重點(diǎn)設(shè)備的排查工作,特別是對閥門的監(jiān)管工作,以辨別有可能出現(xiàn)的閥門本身問題。同時(shí)做好必要的備品備件工作,以防意外發(fā)生時(shí)快速應(yīng)對。
第三,現(xiàn)場組。組織有經(jīng)驗(yàn)的工作責(zé)任心強(qiáng)的員工,收集現(xiàn)場相關(guān)數(shù)據(jù),有效分析問題存在的可能性。
第四,分析組。臨時(shí)抽調(diào)不同車間的分析人員,加強(qiáng)人工分析氧含量的頻率。集中各車間的分析人員,進(jìn)行重新編班,確保全天候地進(jìn)行人工監(jiān)控,密切注意氧含量的變化情況,分析其變化趨勢,并為此事做獨(dú)立的數(shù)據(jù)檔案。
由于人員組織到位,分工精細(xì)且明確,各方面信息迅速反饋,溝通與交流加快。經(jīng)匯總,公司最終對這一困擾多日的常量氧含量波動(dòng)的原因真正地圈定,原因是:吹風(fēng)閥閥板內(nèi)漏,閥殼磨損嚴(yán)重;下行閥閥門行程稍有偏差。針對這一原因,公司迅速采取措施,在不停車連續(xù)正常生產(chǎn)的情況下,對出現(xiàn)問題的閥門進(jìn)行逐步更換,保證了整個(gè)系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定運(yùn)行。
案例四
由于天氣原因,某公司供電系統(tǒng)發(fā)生跳閘,造成緊急停車。電力系統(tǒng)恢復(fù)正常后,其它崗位相繼恢復(fù)開車,加負(fù)荷。而吹風(fēng)氣回收崗位,由于系統(tǒng)尾部積灰過多,沒有繼續(xù)投入運(yùn)行。按車間下達(dá)的指令,本崗就按正常的停車程序進(jìn)行了系統(tǒng)的吹掃與置換工作,打開煙道與煙囪連接處的下人孔,并保持其暢通,因?yàn)橐寤?,就加大了一點(diǎn)煙囪沖洗進(jìn)水閥門的開啟度。到了第二天,本崗發(fā)生了爆炸,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),從余鍋煙氣出口的尾部一直炸到煙囪處,煙道上一塊很大的上蓋板炸飛了并飛越相鄰兩米外的管架外,所幸并未傷及人。
公司安全委員會(huì),車間工作人員,立即對此事故進(jìn)行現(xiàn)場鑒定與分析。結(jié)合各方面及各位參與人員的反饋意見,得出此次事故的真實(shí)原因?yàn)椋罕緧徫唤拥杰囬g主任停車清灰的指令后,按照常規(guī)符合規(guī)范的程序進(jìn)行了吹掃,置換并降溫后,停掉鼓風(fēng)機(jī),打開了人孔,并加大了進(jìn)水量。
但問題的隱患也留下來了,由于本工段的煙道過長,達(dá)7米多,煙道積灰過多,且積灰最大厚度達(dá)40cm,最薄處也有20cm,在這一段的積灰都是熱灰,雖然表層看不出來,表面溫度不太高,但熱量都蓄在中下層的煤灰里,且煙囪內(nèi)的積灰高于煙道,且厚度不均,當(dāng)人孔打開后,操作工打開并保持了該人孔的暢通,同時(shí)也加大了進(jìn)水閥門的開啟度,由于煙囪排灰口過小,水量大,積灰堵住了排污口,這樣污水和積灰就倒流至煙道內(nèi),直接與熱煤灰接觸、浸泡,逐漸產(chǎn)生了大量潮濕的空氣煤氣,空氣煤氣逐漸積聚,濃度加大,再加上鼓風(fēng)機(jī)早已停掉,雖然煙囪處的人孔也打開了,但新產(chǎn)生的空氣煤氣出不去,無法及時(shí)移走,就逐漸地向兩端擴(kuò)散、充盈再擴(kuò)散,隨著時(shí)間的推移,濃度的加大,延伸到余鍋內(nèi)的熱積灰處,達(dá)到了爆炸的極限,發(fā)生了爆炸。
這一事故,給我們上了嚴(yán)肅的一課,那就是必須做好任何一件事的預(yù)案。要根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況進(jìn)行分析,拿出切實(shí)可行符合現(xiàn)場檢修需要可操作的指令或措施。
上面所列舉的例子,僅是實(shí)際生產(chǎn)中的微小實(shí)例,或許微不足道,但它能給我們警示!一般來說,氧含量跑高,發(fā)生在三個(gè)階段:開車階段、正常生產(chǎn)階段、跳閘階段或停車檢修階段。我們在日常生產(chǎn)工作之中,要加強(qiáng)對這三個(gè)階段的管理力度、認(rèn)知力度、監(jiān)督力度、落實(shí)力度與執(zhí)行力度,從思想上、制度上、現(xiàn)場上、行動(dòng)上來做好保障與控制。
換種角度來說,一般氧含量跑高,都出在四個(gè)方面的問題:人的問題、工藝問題、設(shè)備問題、其它問題。其中人的問題是最大的問題,也是長期的問題。我們要在工作之中,高度重視這些問題,逐一加以解決,層層推進(jìn),把多方面的因素放在一起,統(tǒng)籌考慮。