磨煤機(jī)內(nèi)部著火案例分析
一、事件發(fā)生時工況
機(jī)組負(fù)荷500MW,一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)結(jié)束,A一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,D、E、F磨煤機(jī)運(yùn)行,機(jī)組處于BI(機(jī)跟隨)方式。鍋爐為東鍋前后墻對沖燃燒方式。
二、事件發(fā)生、擴(kuò)大及處理情況
15時20分, B一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn),B磨煤機(jī)跳閘。運(yùn)行人員在啟一次風(fēng)機(jī)B并入系統(tǒng)一次風(fēng)壓正常后,先開啟磨煤機(jī)B擋板,逐漸開大調(diào)門,進(jìn)行大風(fēng)量吹掃冷卻,磨煤機(jī)出口溫度快速下降至70℃左右。
通風(fēng)30分鐘后運(yùn)行人員啟磨煤機(jī)B, 磨煤機(jī)電流回到空載后,打開B熱風(fēng)隔離門,發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)出口溫度快速上升磨煤機(jī)跳閘,出口溫度最高至滿量程300℃,快速隔離,實(shí)測分離器就地溫度113℃,粉管溫度135℃,就地手動投入消防蒸汽,出口溫度逐漸下降。
16時15分,磨煤機(jī)3B出口溫度降至135度,開冷風(fēng)調(diào)門進(jìn)行快速降溫,降低至65℃。關(guān)消防蒸汽,啟制粉系統(tǒng)B,磨煤機(jī)B運(yùn)行參數(shù)如下:一次風(fēng)量139t/h;分離器出口溫度69℃;電流70A;出口風(fēng)壓5.3kPa,各參數(shù)均在正常范圍內(nèi)。
三、事件原因及擴(kuò)大原因分析
1、直接原因分析:
磨煤機(jī)內(nèi)部存粉發(fā)生自燃
2、根本原因分析:
a)RB試驗(yàn)后磨煤機(jī)內(nèi)部存粉,磨煤機(jī)熱風(fēng)快關(guān)門關(guān)閉不嚴(yán)。
b)由于一臺一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行冷風(fēng)無法開啟冷卻,時間約一小時,消防蒸汽系統(tǒng)沒有投入,造成自燃。
c)在啟動磨煤機(jī)B后發(fā)生燃燒,雖然經(jīng)過滅火,但是不徹底。在制粉系統(tǒng)恢復(fù)后再次復(fù)燃。
四、事件暴露出的問題
1、消防管理存在死角,執(zhí)行25項(xiàng)反措不到位。磨煤機(jī)跳閘后消防蒸汽不能自動投入,不滿足磨煤機(jī)消防條件。
2、運(yùn)行操作存在問題,正常停運(yùn)磨煤機(jī)時,磨內(nèi)及粉管內(nèi)的存粉不及時充分吹凈,再次啟動或停備時會發(fā)生自燃或爆炸。
3、制粉系統(tǒng)各風(fēng)門的檢修及維護(hù)質(zhì)量不高。
防范措施
1、磨煤機(jī)在跳閘后應(yīng)自動聯(lián)鎖投入消防蒸汽,對此類問題應(yīng)盡早調(diào)試、消缺完畢后投入正常狀態(tài)。
2、磨煤機(jī)正常停運(yùn)時,應(yīng)吹盡磨內(nèi)和粉管內(nèi)存粉,并加強(qiáng)對停運(yùn)磨煤機(jī)的溫度監(jiān)視和現(xiàn)場防火檢查。
3、對于磨煤機(jī)熱風(fēng)快關(guān)門進(jìn)行檢修處理,使之關(guān)閉嚴(yán)密。
4、在蒸汽系統(tǒng)沒有投入、熱風(fēng)門不嚴(yán)的情況下,冷風(fēng)門開足。
5、盡早安排跳閘磨煤機(jī)進(jìn)行冷風(fēng)吹掃,清除積粉。如果鍋爐跳閘后,短時間無法清除積粉,必須充入消防蒸汽。
1、現(xiàn)象:
1) 磨煤機(jī)出口溫度急劇上升。
2) 磨煤機(jī)外殼金屬溫度高,就地?zé)彷椛涿黠@。
3) 石子煤斗內(nèi)有煙冒出,石子煤斗燒紅,很有可能造成排渣斗堵塞。
4) 磨煤機(jī)進(jìn)出口壓力波動大。
5) 煤粉著火引起爆炸時,有爆炸聲響,一次風(fēng)壓劇烈波動,磨本體不嚴(yán)密處有煤粉噴出。
6) 磨煤機(jī)電流下降、爐膛負(fù)壓波動。
2、原因:
1) 風(fēng)溫、風(fēng)量控制系統(tǒng)故障,未能及時發(fā)現(xiàn)處理
2) 風(fēng)粉配比不當(dāng),煤量大,風(fēng)量小,煤粉濃度高
3) 磨煤機(jī)內(nèi)或石子煤刮板處沉積煤粉過多,引起自燃。
4) 磨煤機(jī)停運(yùn)時吹掃不充分,積煤自然。
5) 石子煤斗煤渣自燃,引起磨煤機(jī)內(nèi)部著火。
6) 高揮發(fā)份煤或易燃物進(jìn)入磨煤機(jī)。
7) 磨煤機(jī)跳閘后,未及時吹掃或清理。
2、處理:
1)若磨煤機(jī)出口溫度升高,超過85℃,應(yīng)關(guān)閉熱風(fēng)調(diào)節(jié)風(fēng)門及關(guān)斷門,開大冷風(fēng)調(diào)節(jié)風(fēng)門,保持足夠一次風(fēng)流量,降低煤量
2)經(jīng)上述處理無效,磨煤機(jī)出口溫度無法控制,確認(rèn)磨煤機(jī)已經(jīng)著火或溫度高跳閘,停止給煤機(jī),關(guān)閉冷熱風(fēng)關(guān)斷門、石子煤斗進(jìn)口隔離門、磨煤機(jī)出口門、給煤機(jī)出口門,密封風(fēng)門應(yīng)打開,通入消防蒸汽滅火不少于10分鐘。所有著火跡象消失后,再開啟冷風(fēng)門,逐步開啟出口門,待入口有一定風(fēng)壓后關(guān)閉消防蒸汽,對磨煤機(jī)進(jìn)行冷卻
3) 根據(jù)運(yùn)行磨出力情況控制機(jī)組負(fù)荷,并考慮啟動備用磨。
4) 待著火跡象消失后,再開啟密封風(fēng)門、冷風(fēng)門,逐個開啟磨煤機(jī)出口閘板門,對磨煤機(jī)進(jìn)行吹掃及通風(fēng)冷卻。由于吹掃過程中有大量的煤粉進(jìn)入爐膛,鍋爐的汽溫、汽壓會迅速上升,爐膛內(nèi)氧量大幅度下降,此時應(yīng)嚴(yán)格注意鍋爐的監(jiān)視和調(diào)整,防止超溫、超壓。
5) 確認(rèn)火源消除且磨煤機(jī)無異常后,方可重新啟動。
6) 必要時聯(lián)系設(shè)備部對磨煤機(jī)本體及管道進(jìn)行檢查、清理和檢修。
7) 必要時通知消防人員安排消防車協(xié)助滅火。
磨煤機(jī)內(nèi)部爆燃現(xiàn)象及處理
一、現(xiàn)象:
1、 磨煤機(jī)進(jìn)口一次風(fēng)壓上漲
2、 磨煤機(jī)出口壓力上漲
3、 磨煤機(jī)磨碗上、下部差壓快速下降
4、 爐膛負(fù)壓波動
5、 磨煤機(jī)出口溫度急劇上升
6、 磨機(jī)本體薄弱處損壞,嚴(yán)重時粉管或燃燒器損壞
處理:
1、 立即將給煤機(jī)解手動、全開磨煤機(jī)冷一次調(diào)門、關(guān)閉磨煤機(jī)熱一次風(fēng)調(diào)門。
2、 快速減磨煤機(jī)處力,將磨煤機(jī)出力轉(zhuǎn)移至其它運(yùn)行磨煤機(jī)接帶。
3、 若磨煤機(jī)出口溫度快速上漲且達(dá)跳閘值時,確認(rèn)給煤機(jī)連鎖停運(yùn)、進(jìn)出口門聯(lián)鎖關(guān)閉,磨煤機(jī)出口閘板門、熱風(fēng)關(guān)斷門、連鎖關(guān)閉。
4、 根據(jù)運(yùn)行磨煤機(jī)出力情況控制機(jī)組負(fù)荷。若其它磨煤機(jī)出力無法滿足負(fù)荷需求,立即啟動備用磨煤機(jī),如主、再熱氣溫下降速度快,可解除汽機(jī)主控自動,適當(dāng)關(guān)小汽機(jī)調(diào)門。
5、 若機(jī)組跳閘前三臺磨煤機(jī)運(yùn)行時,則立即投入AB層油槍助燃或A磨煤機(jī)在運(yùn)行時投入A磨煤機(jī)等離子。
6、 注意爐膛負(fù)壓變化情況,若爐膛負(fù)壓波動大,解除引風(fēng)機(jī)自動,切至手動調(diào)整。
7、 注意給水調(diào)節(jié)正常,防止水煤比失調(diào)導(dǎo)致鍋爐轉(zhuǎn)濕態(tài)或者受熱面壁溫超溫,若給水泵跟蹤不正常則解除自動,切至手動調(diào)整,并注意監(jiān)視凝汽器、除氧器、高低加水位正常。
8、 調(diào)整二次風(fēng)與爐膛差壓在正常范圍內(nèi)。
9、 吹掃跳閘磨煤機(jī),按照部門下發(fā)文件規(guī)定對磨煤機(jī)進(jìn)行吹掃。
10、 若發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)內(nèi)部著火,立即密閉磨煤機(jī),立即通入消防蒸汽進(jìn)行惰化,惰化時間15min-20min,,待磨煤機(jī)本體及出口溫度下降至60以下時方可對磨煤機(jī)進(jìn)行吹掃,吹掃時輪流開啟1-2磨出口門,開啟冷風(fēng)關(guān)斷門,稍開冷風(fēng)調(diào)節(jié)門,吹掃過程中磨煤機(jī)出口溫度上漲較快則停止吹掃再次密閉磨煤機(jī),通入消防蒸汽重復(fù)上述步驟,直至吹掃干凈。
11、 通知檢修開票,對磨煤機(jī)進(jìn)行內(nèi)部、粉管、燃燒器檢查,分析內(nèi)部爆原因,處理完畢恢復(fù)備用。
氮氧化物分析儀廠家丨超可怕!某電廠鍋爐磨煤機(jī)噴火!!!
hz